終於把減速組+5030槳的振動問題搞定囉
昨晚半夜順利升空
穩定度比直驅45mm槳還好
果然續航力增加了~~油門推一點就能升空~槳的噪音變很小~
目前只用300mah35c電池飛5分鐘...由於太晚就沒在做其他測試了
diy的精神~~感動阿
...
我也買了四組沒屋頂賣的5030槳, 實在不敢領教,
四支正槳的平衡是ok的, 四支反槳抖的利害, 4030那一組也是,
可否透露一下要如何平衡這些問題槳
回復 115樓 cynthia 的帖子
槳平衡,我通常都是靠貼膠帶,跟飛直昇機一樣,先貼一邊,看看震動變大還變小,再決定應該貼哪邊,找對邊之後,再移動膠帶的位置及大小,慢慢橋到最小的震動!!
話說,我那支減速機版本的 micro mQX,還來不及撐到天氣變好可以外飛試 loop
其中一組就爆培林掛了...............
想想,還是改回直驅好了,真麻煩勒~~
回復 115樓 cynthia 的帖子
我是沒做槳平衡因為減速組軸心才1mm多少會有點震動
所以只能減輕到可以飛穩一點
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另外k大說的減速組爆培林~我也是掛了3-4顆
好在有先買備品~注意在裝拆槳時~施力不要過猛才不會爆培林
像現在我都不敢隨便換槳 請問各位大大 對於mQX機板的設定? 為什麼是mCPX的設定對頻就可以飛 mQX沒有最佳化的設定值嗎?四軸機算是幾動機種阿? 小弟原本以為mQX是跟mSR四動一樣??? 而且沒有伺服器 那這樣調整設定有意義嗎 (我覺得應該有吧) 油門曲線是一定有用 可是沒有pitch 要如何翻?
回復 118樓 wawalal 的帖子
以我的 DX8 為例,原廠建議設成"飛機模式"而非直昇機模式!基本上操作真的就是接近四動機,油門曲線 / DR&EXP 都能用~~~
它能翻,但不能倒飛,翻是翻 360度(Loop)後回正,不是翻180度後倒飛,所以要飛高一點再翻比較保險喔 ~~~
直接用 mCP X參數飛.....我沒試過~~~~
回復 118樓 wawalal 的帖子
我的dx8控是直接沿用mcpx原廠設定值對頻mqx後就能飛囉倒是沒用飛機模式飛過
下次用來看看