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APM飛控 莫名翻機

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發表於 2014年10月13日 05:38 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 板控阿宏 於 2014年10月13日 05:42 AM 編輯

小弟我剛推朋友入APM的坑
機子組完後試飛都正常
也做過Auto Tune來調教PID
但就在交機後兩天
他自己在飛時會發生無預期的翻機
起初以為是操控失誤
但昨天我看到他在我面前從定高定點切換回自穩模式時
瞬間就像是一個馬達停機一樣翻滾後墜機
機子拿回來後沒有上槳抓起來空轉也沒有異狀
實在不知道到底哪裡出了問題
附上log檔
希望能有大大幫我解惑

機身配備
2217 950KV
1045 碳纖槳
APM 2.72 韌體3.15
GPS 6H
ZTW 20A OPTO
4S 5200mah電池

logs.rar

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初次摔機

logs2.rar

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第二次摔機

點評

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  發表於 2014年10月15日 11:35 PM




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發表於 2014年10月13日 03:55 PM | 顯示全部樓層
我的是APM 2.72 韌體3.10.沒遇過這問題.不過定高切回自穩要注意油門是否在中心附近.如果油門太高有可

能造成瞬間加速
 樓主| 發表於 2014年10月13日 06:15 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 板控阿宏 於 2014年10月13日 09:33 PM 編輯

小弟我不才
LOG有看沒有懂
所以上來問問有沒有大大可以幫我解惑的?
如果油門跟搖桿出力相對應
照道理來說並不會發生瞬間翻滾的狀況

點評

1.BATT_VOLT_PIN及BATT_CURR_PIN搞錯了,設成Pixhawk的Pin了. 還是APM 2.72??的Pin跟Pixhawk一樣? 但log看到的電壓像沒充飽的3S(平均10.8V). 2.THR_MID=510跟實際值差太多,應重測. 摔機主因是4S配950KV太大,導  詳情 回復 發表於 2014年10月14日 03:33 AM
發表於 2014年10月14日 03:33 AM | 顯示全部樓層
板控阿宏 發表於 2014年10月13日 06:15 PM
小弟我不才
LOG有看沒有懂
所以上來問問有沒有大大可以幫我解惑的?

1.BATT_VOLT_PIN及BATT_CURR_PIN搞錯了,設成Pixhawk的Pin了.
   還是APM 2.72??的Pin跟Pixhawk一樣? 但log看到的電壓像沒充飽的3S(平均10.8V).

2.THR_MID=510跟實際值差太多,應重測.


摔機主因是4S配950KV太大,導致停懸油門太低(340),而THR_MID又設510,你的朋友切到自穩時機子肯定會急速拉高,於是把油門拉很低,機子又掉很快,此時已經沒什麼轉速再用力推油門就gg了,可以把機子綁起來快速來回撥油門桿測試.

點評

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  發表於 2014年10月15日 11:35 PM
 樓主| 發表於 2014年10月14日 02:14 PM | 顯示全部樓層
感謝K大解惑
我先來修復他後再來看看
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